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DCS系统...PLC备件 CPV10-GE-MP-4

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DCS系统...PLC备件 CPV10-GE-MP-4

    产品型号: CPV10-GE-MP-4

    产品分类:ABB

    联系人:周一飞

    手机:18579229209

    邮箱:1849076084@qq.com

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为便于大家理解,下图为电机电气二次控制原理图举例:

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该图中,左侧为主回路,右侧为二次回路(为了方便看清,把主回路和二次回路连接处省略了)。此时我们只看二次回路:

?  SB2为常开自复位按钮,是一个DO点(启动控制信号)

?  SB1为常闭自复位按钮,是一个DO点(停止控制信号)

?  FR热继电器的常闭触点,是一个DI点(故障反馈信号)

?  下方KM为接触器线圈,上方KM为接触器常开触点

当SB2按钮按下时,下方KM线圈得电,上方KM接触器常开触点闭合,整个回路接通,电机启动,SB2是自复位按钮,SB2复位断开,回路仍处于接通状态,电机正常运行。

当SB1按钮按下时,常闭点变成常开点,回路断开,下方KM线圈失电,上方KM接触器常开触点断开,回路断开,电机停止运行,SB1是自复位按钮,SB1复位闭合,回路仍处于断开状态,电机停止运行。

当电机过热时,FR热继电器常闭触点断开,反馈故障信号。

回路接通,电机运行时,KM接触器的辅助触点闭合,反馈运行信号DI。

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变频器接线图

DCS与其它智能仪表或控制器的通讯点数

通讯主要要弄清楚通讯设备的数量,比如现场有十台PLC要与DCS通讯,那就是有10个节点,再根据厂家通讯模块能带的设备节点数量,来配置选型。

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提升机类设备电动机保护器的保护范围及优化
摘要:介绍了提升机的不同保护措施,分析了电动机保护器对提升机设备的保护范围。针对提升机类的设备提出定值优化和增加DCS系统辅助保护的措施,并对可靠性进行了验证,可以做到更加准确地保护负载设备。 关键词:提升机;电动机保护;DCS辅助保护 0 引言      我公司提升机等设备的电气保护主要由电动机保护器实现,但通过电动机电流间接保护会存在一定的保护范围,如对提升机料斗脱落等故障就无法提供保护。本文分析电动机保护器保护的局限性,介绍了优化的保护措施。 1电动机保护器的主要保护功能1.1短路保护      短路保护主要针对电动机电缆或绕组出现的短路故障,短路保护动作逻辑见图1。任意一相电流超过设定值就应立即保护动作,所以电流定值一般为额定电流的5~7倍,动作延时0s。提升机在运行时几乎不可能达到相应整定电流,因此该保护仅对电动机具有保护作用,对提升机其他部件没有保护作用。图1短路保护动作逻辑1.2过载保护      过载保护是针对电动机电流超过电动机负载能力,且经过一定延时再启动的保护动作,其动作逻辑见图2。电流定值一般设定为电动机额定电流的1.1~1.3倍,延时20~60s。该保护主要也是保护电动机,对提升机其他部件保护作用不大。图2过载保护和过负荷保护动作逻辑1.3过负荷保护      过负荷保护是针对负载设备(提升机)超出正常负荷情况下,经过一定延时再启动的保护动作,其动作逻辑与过载保护相同,电流的定值是正常运行负荷下电流的1.1~1.3倍,根据负荷特性延时20~60s。该保护是针对负载设备超出正常运行电流的一种保护,在一定范围内可以保护负载设备。1.4堵转保护      堵转保护是针对电动机或负载设备出现卡涩堵转故障时,经过一定延时再启动的保护动作,其动作逻辑见图3。电流定值一般设定为电动机额定电流的3~5倍,延时1~10s。该保护与过载、过负荷保护不同,在电动机启动完成后才会投入该保护功能,不用考虑提升机重载启动对定值的影响。同时保护电动机及负载设备。图3堵转保护动作逻辑 2存在的问题      1)过负荷定值不合理      我公司提升机或胶带机设备由于存在重载启动等特殊情况,所以设备厂家在电动机选型时会考虑到重载情况下的启动能力,比如,一台提升机正常运行电流为100A,空载启动200A,但是重载启动可以达到500A,那么就需要以500A启动作为选型依据,选取额定电流为200A的电动机进行拖动。      但在做保护定值计算时,设备并未投产运行,所以过负荷保护一般是以电动机额定参数作为计算依据。一般过负荷系数在1.1~1.3倍之间,存在重载启动的设备一般会取值1.3倍,那么额定电流为200A的电动机过负荷电流取值为260A。由于过负荷为电流低倍数保护,防止负荷正常波动引起误动作,所以动作延时一般在20~60s之间,时间过长。      2)堵转保护可以优化堵转保护一般用于设备已经出现严重卡涩或电动机已经堵转情况,所以电流定值设置一般都较大,无法保护一些较小的故障。但是我们可以利用堵转保护是在电动机启动完成后才投入的特点,进一步优化定值,不用再考虑电动机启动电流的影响。      3)负载设备保护过于依赖于电动机保护器不同于风机、水泵等单一设备,提升机或胶带机为复杂程度相对较高的设备,某元件(如料斗、托辊等)发生故障时,往往在电流特征上反映程度较小或传递时间较长,但对设备的伤害却较大。所以可以使用DCS软保护来监控。 3案例分析      2020年6月10日23:56,我公司4线烧成车间入窑提升机发生料斗脱落故障,故障期间投料量及电动机电流变化见图4。由于是个别料斗脱落,电流上升后又迅速回落,电动机保护器未动作。故障发生过程分析如下:      (1)23:56:10,电流145A,投料477t/h,开始出现料斗脱落导致刮擦。      (2)23:56:50,电流158A,投料478t/h,电流开始迅速上升。      (3)23:56:55,电流297A,投料477t/h,瞬时卡涩严重,电流上升至297A,中控开始减料。      (4)23:57:22,电流132A,投料50t/h,减料至低点后,中控又开始重新投料。      (5)23:58:04,电流261A,投料284t/h,中控重新投料至450t/h左右后,电流发生二次快速上升,电流升至261A,磁力耦合器过载保护启动,电流快速下降至72A左右。      (6)23:58:32,电流72A,投料54t/h,中控重新开始投料,但是磁力耦合器已过载脱开,电动机运转但提升机未运转,所以电动机电流不会增长。      (7)00:04:27,电流73A,投料43t/h,停止投料。      (8)00:06:06,电流73A,投料0t/h,停提升机。电动机保护器主要定值见表1。表1电动机保护器主要定值      从故障实际电流和电动机保护器定值来看,整个过程只有在3#点位的电流297A超过了过负荷保护定值276A,但是故障电流持续时间不到1s,持续时间未超过过负荷保护的定值,所以保护器跳闸出口未输出。 4定值优化和保护方式      1)定值优化电动机保护器可以保护负载的功能只有过负荷保护和堵转保护,但过负荷保护只要保护器通电就投入,为了避开重载启动,需要有较长延时,所以对于电流不能长时间保持高位的故障起不到太大作用。      堵转保护功能的主要特点是可以在电动机启动完成后再投入,因此,可以不用考虑启动的影响。如果将4#入窑提升机堵转保护电流定值改为200A,时间定值改为2s,那么此次故障有两个电流波峰均可以启动保护动作。一次超过200A电流持续时间为4s,二次超过200A电流持续时间为6s,见图5。图5部分电流波峰      由于保护器电流无法根据产量进行实时调整,所以在不同工况下保护范围也可能不一样,如6月10日4#线入窑提升机在未投料状态下发生故障,空载电流66A+故障上升电流150A=216A,但是超过200A的保持时间不足1s,所以电动机保护器仍然不会动作。      2)DCS系统电流保护      引用DCS电流保护作为补充保护措施。DCS可以实时根据投料量与提升机电流对应关系,做分段保护,不同的投料量对应不同的保护定值。      根据前期4#窑点火投料情况,计算出投料量和提升机电动机电流对应关系,并乘以1.3倍可靠系数(1.1~1.3),得出保护电流定值,均加以延时2s防误动。详见表2。表2DCS保护电流定值      按6月10日晚故障情况做验证,当晚投料量477t/h,对应关系表中480t/h,保护电流188.5A,延时2s。      根据电流波形图(见图6)发现,两次电流超过188.5A的时间分别为5s和8s,完全满足保护动作条件,所以在一次电流波峰23:56:55时就已经动作,比磁力耦合器保护动作(23:58:05)早1min10s,比中控操作停机(00:06:08)早9min13s。图6电流波动趋势 5安科瑞智能电动机保护器介绍5.1产品介绍      智能电动机保护器(以下简称保护器),采用单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,DC4-20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。5.2技术参数5.2.1数字式电动机保护器 5.3产品选型说明:“√”表示具备,“■”表示可选。 6结束语      电动机保护器主要目的是保护电动机,在过负荷和堵转保护上可以在一定程度上保护负载设备,但是范围有限,特别对多组成部分的复杂设备某单元发生故障保护更有限。因此,可以引入DCS系统找到不同工况下的正常运行电流,经过计算得出比较合理的保护值,进行分段保护,可以做到更加准确地保护负载设备。 参考文献[1]刘理桃.提升机类设备电动机保护器的保护范围及优化[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4 DCS系统...PLC备件  CPV10-GE-MP-4
HOLLiAS MACS IC DCS系统在600MW以上超临界机组实现DCS+DEH全厂一体化运行
2022年1月12日15点05分,大唐安徽洛能发电有限责任公司(简称:大唐洛河)5号机组综合升级改造后实现机组满负荷试运成功,标志着大唐洛河电厂5号机组改造后顺利投运。和利时HOLLiAS MACS IC完全自主可控DCS系统在600MW以上超超临界火电机组实现DCS+DEH全厂一体化套运行,为大型火电机组国产化改造提供了样板工程,树立了行业标杆。以创新技术推动国产化进程大唐洛河5号机组于2008年投产发电,采用国外DCS和DEH系统,。本次采用和利时HOLLiAS MACS IC完全自主可控DCS系统针对5号机DCS系统(含DEH、ETS)及5、6机DCS公用网络进行改造。项目总点数超过3万点,共配置33对控制器,完成机组的DAS、MCS、SCS、FSSS、ECS、ETS、DEH等功能。项目于2021年8月30日完成出厂验收;9月25日完成现场复原;10月25日公用系统投用;11月26日通过中国自动学会发电专委会专家组现场性能和功能测试;12月8日完成水压试验;12月20日完成吹管;1月4日汽机冲转定速3000转/分钟;1月8日机组并网;终于1月12日完成满负荷试运。自主可控 安全可信  HOLLiAS MACS IC DCS效力和利时HOLLiAS MACS IC完全自主可控DCS系统是面向工业现场承载DCS、SIS/CCS、PLC、SCADA、工业软件等系统功能的一体化管控平台,采用超大规模的系统设计,大支持128个域集成,单域大支持120万点、64个控制站,单个控制站大支持360个IO配置,系统响应时间该系统是和利时自主研发国产化控制技术与信息安全技术深度融合的新成果,具有软件跨平台、自主可控、安全可信三大特点。(1)系统软件全部实现源码级跨平台,一套软件源码适配多种操作系统编译构建,实现跨平台/跨语言的数据交换,便捷的部署到不同操作系统平台,易于存量系统升级改造。(2)各个系统组件采用全国产元器件,系统软件基于国产操作系统自主开发,平台采用OT/IT深度融合技术,实现管控一体化。可以说系统平台软硬件实现全国产自主可控。(3)系统主控单元内置独立可信安全防护系统,提升可信计算在工业嵌入式控制领域技术水平,是款内生安全DCS控制系统,并内置多项安全审计与数据加密算法,满足信息安全等保三级要求。品效双升,获得用户认可自项目成立之初,和利时抽调各部门精兵强将组建项目团队。投运后,和利时系统运行稳定、安全可靠,受到了用户的高度认可。大唐洛河电厂及总包方华东电力设计院特致锦旗,对和利时的产品技术表示充分肯定,并对项目团队严谨负责的工作态度、过硬的技术水平给予高度赞扬。和利时HOLLiAS MACS IC完全自主可控DCS系统在600MW以上超超临界火电机组的成功应用是自主工业领域芯片、数据库、操作系统、工业软件、自动化技术与大型火电行业技术的完美耦合,摆脱了国内工控系统核心技术对国外的依赖,解决了传统的工控安全应用领域供应链安全、信息安全、功能安全、本质安全等问题,实现了大型工业控制系统的全国产化升级改造,提升了我国发电领域DCS控制系统的技术水平,对保障国家能源安全具有重要意义。和利时将以此次突破为推动国产化进程的重要里程碑,不懈创新,大胆探索,以自主可控、安全可信的产品、技术、解决方案赋能行业,以高效易用的一体化平台助力用户实现工程效率的大幅提升,以数字化服务保障用户系统设备平稳运行,并持续为国家产业安全保驾护航。
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科远智慧-大唐南京发电厂2号超超临界机组完全自主可控智能控制系统示范应用项目
2021年5月6日,由科远智慧自主研发、100%自主可控智能控制系统NT6000 V5,在大唐南京发电厂2号660MW机组实现进口替代,正式投入商业运行。成为国内家,大唐集团一家,超超临界全机组DCS、DEH系统“100%自主可控"机组。 大唐南京发电厂#2机组660MW超超临界燃煤机组于2010年12月投产,原主机DCS系统采用上海福克斯波罗有限公司制造的I/A Series控制系统,原DEH系统采用西门子公司生产的SPPA-T3000系统。截至目前,控制系统运行时间均已超过10年,DCS故障率逐年升高、备品备件采购困难。  本次改造经过1年多前期论证与精心准备,历时20余天完成44面机柜共12000余个热工信号点的接线、调试、试运、开机运行。采用科远智慧全新一代100%自主可控智能分散控制系统NT6000 V5完全替代进口控制系统,实现国内超超临界机组DCS、DEH、ETS、MEH、METS系统一次性全国产化完整替代。同时,在自主可控基础上,基于大数据分析、人工智能、先控技术等技术应用,汇集大唐南电、大唐华东院、科远智慧的先进控制策略,拓展了智能预警、设备诊断、燃烧优化、一键控制等智能控制应用,以机器监盘逐步替代人工监盘,大幅降低运行操盘工作量,实现智能监盘。  一、项目应用主要创新1.基于控制器双核并行计算环境,在控制器中内置网络安全算法,采用多协议并行通信和加密认证技术,提升了DCS系统的安全防护能力,并通过了阿基里斯二级认证。2.基于开源的RTEMS开发了高实时性的自主嵌入式实时操作系统(RTOS),实现了在ARM、PowerPC、MIPS等多个平台的移植与应用,对于开发网络安全、DEH控制等高实时性的应用功能提供了有力的支持。3.开发了一种实时同步调度策略,实现了不同架构控制器(DPU)之间的冗余同步运行,避免了共性故障造成冗余系统失效,提高了供应链的灵活性。4.提出了一种根据反馈电压对电源芯片振荡频率进行快速调节的方法,开发了高可靠的超宽电压输入范围的开关电源。5.开发了在静态环境下对控制策略进行动态验证的半物理仿真系统,用于对控制系统策略分析优化,缩短了现场调试时间。该项目的成功投运,为解决当前重大装备自主可控战略问题,为中国大唐集团加快能源安全建设、实现高质量发展,为100%自主可控DCS系统在中国能源行业的完全替代,为实现经济强国战略规划奠定了坚实的基础。二、项目技术权威鉴定7月24日,中国自动化学会以“现场+视频”形式,在北京和南京两地共四个主(分)会场组织召开“基于国产软硬件的自主可控DCS系统开发及在660MW超超临界机组上的示范应用”项目技术鉴定会。由大唐南京发电厂、大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院、南京科远智慧科技集团股份有限公司共同承担的该项目顺利通过了科技成果鉴定。 经过中国自动化学会发电自动化专业委员会测试与评估,鉴定专家组一致认为:该项成果整体技术达到国际先进水平,其中开关电源设计技术和模拟量卡件抗干扰技术达到国际先水平。可以在火电各类型机组(包括1000MW二次再热机组)上进一步推广。三、官媒点赞网刷屏项目成功投运后,自主可控的创举受到大唐南电、大唐集团高度认可,中纪委网站、中国电力报纷纷点赞,行业协会、行业媒体刷屏报道,引发全行业自主可控系统热潮。1.用户高赞大唐集团、大唐南京发电厂一时间发布投运报道,向全行业传递自主可控改造意义。并充分肯定了科远智慧高效协同的技术实施能力,克服工期紧、工作量大、改造难度高、安全要求高等难题,在20余天内完成了44面机柜共12000余个热工信号点的接线、调试、试运工作,连续数日加班至深夜,确保改造任务按期完成。  2.官媒点赞中纪委网站点赞:“大唐南电与科远智慧携手,在国内电力行业率先完成燃煤“智慧电厂”1.0版建设,大唐南京发电厂被评为“电力企业科技创新体系建设先进单位”。目前双方正积极建设以智能燃烧实时优化控制和输煤系统智能管控等系统为代表的“智慧电厂”2.0版。此外,为了实现工控设备自主可控,南电作为大唐集团一家试点,又一次携手科远智慧,在全国电力行业内率先开展DCS(分散控制系统)自主可控项目改造,力求破解关键技术“卡脖子”难题。” 中国电力报、中国工业新闻网高度肯定自主可控DCS项目的重要意义,“该项目的投运为解决重大装备自主可控战略问题、为加快能源安全建设、为100%自主可控DCS在中国能源行业的完全替代奠定坚实基础。”  3.行业刷屏自主可控新创举引起刷屏报道,北极星电力、控制网、电力圈、火电人、火电厂技术联盟、中国电力设备管理协会网、智慧能源产业联盟、电力工程学等众多行业媒体、协会密集发布,引起行业自主可控DCS热潮。 
入网时间:2021-12-22

马达保护器装置电源掉电停机的原因分析处理
摘 要:介绍了一起因直流电源接线松动导致所带整段马达保护器装置停电从而造成电机大面积停机的事故,分析了大面积电机停机的直接原因和间接原因,针对存在的问题提出了整改措施和方案,对马达保护器设计逻辑进行了修改,同时通过DCS组态增加了后台监控报警。 关键词:马达保护器;电机停机;DCS组态 1故障情况       2020年5月12日9时57分,工作人员发现某装置某单元部分空冷和水泵电机突然无故停机,内操迅速通知外操赶到现场将无故停机的设备现场起动,并通知维保电气人员检查停机情况。       现场检查后,未发现电机存在故障情况,变电所内系统无异常,无备自投动作情况,外操现场手动起动的设备正常运行中无异常,但IMCS系统监控屏上有大量电机报“通信故障”及“接触器运行”的记录。通过检查,报警的电机均是变电所内SL5II段母线的电机。同时通过向外操了解停机情况发现无故停机设备集中在变电所内SL5II段母线上。 2原因分析       由停电设备分布情况可知,出现某段集中大面积停机的可能性有以下两种。       (1)系统出现晃电,电压波动导致SL5II段母线上电机大面积停电。从现场现象来看,上游系统II段未出现波动,变电所内其他II段低压系统未出现波动,仅SL5II段出现大面积停机,同时备自投未有动作信息。另外如果短时晃电,低压电机马达保护器具有再起动功能,可实现电机晃电再起动,不会导致电机全部停机,而且马达保护器MCU取得的电源是直流24V电源,系统晃电不应导致SL5II段上运行的马达保护器在IMCS系统上都报“通信故障”。综合判断后,排除无故停机原因是系统出现晃电。       (2)直流电源出现异常。直流电源系统图如图1所示。由此可知,SL5II段MCU直流24V电源均从直流系统通过单相直流变压器取得,一旦单相变压器后直流系统失电,整段系统上的运行或热备状态下的MCU就会失电,并在IMCS系统上报“通信故障”。       为了验证马达保护器在失电情况下的IMCS报警情况以接触器动作情况,选取备用抽屉进行试验,模拟运行情况下马达保护器突然失电动作情况,结果显示马达保护器在失电情况下会导致电机停机,同时报“××电机通信故障”,恢复马达保护器电源后报“××电机通信故障”及“××电机接触器运行”(此情况与SL5II段IMCS上的报警情况一致)。       对照电机控制回路原理图(如图2所示),可知原理图设计上不存在缺陷,马达保护器MCU故障输出点为常闭点,在失电情况下不应断开控制回路。       马达保护器部分接线端子如图3所示。对马达保护器进行检查,“97-98”“95-96”两对触点在控制原理图上分别为常开和常闭,但正常无电情况下“97-98”为常闭、“95-96”为常开,与控制原理图不符。       与马达保护器厂家沟通后,厂家答复是此马达保护器设计原理为只要上电后马达保护器内故障输出继电器得电两对触点状态变化一次,当出现故障后,马达保护器内故障输出继电器失电“95-96”触点变回原来常开状态,断开控制回路停下电机。       这种设计理念是:马达保护器失电也是一种大的故障,此时马达保护器对电机已经不存在保护。为了避免电机出现故障时马达保护器不能及时进行保护从而造成电机损坏,应马上停掉电机。另外,上电故障输出继电器变位可确认故障输出继电器无故障,保证故障情况下动作可靠性。       综合原因分析及现场检查,此次某单元大面积电机停电直接原因为SL5II段马达保护器直流电源二次回路接线松动导致;间接原因为马达保护器逻辑设计不合理,设计存在缺陷。 3整改及预防措施       (1)全面检查马达保护器直流电源接线,紧固接线端子。       (2)修改马达保护器故障输出逻辑。确认更新逻辑,将全厂同型号的马达保护器故障输出触点按控制原理图改为正常情况下“97-98”为常开、“95-96”为常闭,存在故障时故障输出继电器动作变位,跳开电机控制回路。修改与不修改逻辑风险分析评估如下。       ①保持原有逻辑不变。当马达保护器直流电源失电后,电机停机。直流电源存在故障将导致装置电机大面积停电,直接影响装置生产安全、平稳,影响范围大。       ②修改逻辑。当马达保护器失电后,马达保护器对电机不存在保护。电机无保护,一旦电机存在故障不能及时跳闸,电机就将烧坏,但抽屉断路器能分断短路电流,限定故障范围。降低风险措施:巡检关注IMCS上报警情况,及时发现马达保护器失电情况,但IMCS上系统数据较多,可能无法及时发现;每个抽屉加装操作面板,从面板电源指示灯可迅速判断马达保护器失电情况;增加直流电源报警指示灯,时刻监视直流电源情况;利用马达保护器失电IMCS系统上报“通信故障”取反与电机运行状态在DCS作一个“与”逻辑,当电机运行时,马达保护器失电输出报警到监控,可消除风险。       根据风险分析评估,选择修改逻辑,马达保护器失电情况下不停机造成的风险远小于不修改逻辑直流失电造成的风险,因此选择对马达保护器逻辑进行修改,保证马达保护器电源在失电或晃电的情况下不跳开电机,保证电机持续运行。       同时,为降低修改逻辑后马达保护器失电情况下电机无保护运行带来的风险,后续可实施的措施有:增加操作面板,及时发现马达保护器失电故障;增加直流电源报警指示灯,时刻监视直流电源情况;增加后台DCS报警。       根据风险评估制定整改方案,确定更新马达保护器图3中0.4故障输出点的逻辑,对0.4继电器由故障释放,修改为故障动作,取反逻辑为:       //LOAD_TMP_BIT 15 15       LOAD_NOT_TMP_BIT 15 15 //reverse logic for 0.4       SET_TMP_BIT 19 15 //Image of Output L04       逻辑更新完成之后再将图3中“95-96”“97-98”两对触点接线对调。       (3)将IMCS系统电机马达保护器运行状态传到DCS,电机马达保护器运行状态取反与       电机运行状态在DCS后台组态:马达保护器未上电取0、电机未运行取0,此逻辑为当电机在运行情况(状态为1)下,马达保护器失电(状态取反为1)输出“某电机马达保护器失电”告警至后台监控,监盘人员发现此告警迅速通知维保电气人员查找故障,逻辑如图4所示。 4安科瑞智能电动机保护器介绍4.1产品介绍       智能电动机保护器(以下简称保护器),采用单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、以及民用建筑等领域。本保护器具有RS485远程通讯接口,DC4-20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统。实现电动机运行的远程监控。4.2技术参数4.2.1数字式电动机保护器 4.2.2模块式电动机保护器 4.3产品选型 说明:“√”表示具备,“■”表示可选。 5结束语       本次装置电机大面积停机的直接原因是变电所内SL5II段马达保护器直流电源施工阶段二次回路接线紧固不到位,间接原因是马达保护器逻辑设计不合理,设计存在缺陷导致故障扩大化。为保证马达保护器直流电源故障情况下不导致设备误停从而造成装置意外停工,修改马达保护器输出逻辑,同时验证了通过DCS组态进行马达保护器失电告警的方案是可行的。 参考文献[1]陈国雄,高立平.马达保护器装置电源掉电导致电机停机原因分析处理[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2020.06版 作者简介:张星,女,安科瑞电气股份有限公司,主要研究方向为智能电网供配电。手机:18701997519(同微信)QQ:2885050128邮箱:2885050128@qq.com
入网时间:2022-03-20我公司收购了一家水泥厂,由于该厂已经停产一年,所以必须经过检修才能正常投产。在检修中发现,水泥磨系统的设备是非常先进的,但自动控制系统不完善,现场各测温点的温度只能在现场显示,没有引入中控室,而且现场的温度显示仪没有输出。

因此,我们更换了5个GXGS8001型二线制多路温度监测仪,工作电压为24V,输出为4--20mA电流信号,此温度检测仪多可检测4点温度,可以单点显示单点输出,当同时测多路时可以显示和输出其中大值。磨前后滑履各有一点测温点,我们用了两个温度监测仪分别采用单点输出的方式。风机轴承、风机电机轴承、主电机轴承分别有两个测温点,我们用了三个温度监测仪分别采用了显示和输出大值的方式。现场测温元件用的是Pt100热电阻,按照说明书接线方式连接好现场元件后,发现现场和中控室显示的温度不稳定,有10℃左右波动,当磨系统开车后波动变得更大,大时会有20℃。为了能正常生产,只能在软连锁保护中加了延时,但如果波动上限值维持到延时时间时,保护仍跳停,则影响正常生产。

分析和解决

(1)经检查,测温元件到温度检测仪的屏蔽电缆和动力电缆共用一个电缆槽,我们怀疑波动是为动力电产生的磁场对信号的干扰产生的,随即把这段屏蔽电缆进行了更换架空,效果明显,但温度显示还是有5℃左右的波动。我们知道,温度是线形变化的,而波动还毫无规律,实际温度不能变化这么快,一定还有干扰源。

(2)经分析,屏蔽电缆已更换,线路上没有问题,有可能是因为屏蔽线接地不好,起不到屏蔽的作用。我们更换了接地点,把所有温度检测仪的外壳也做了接地,有一定的效果,但还是没有达到理想的状态。

(3)由于我们用的是四路温度检测仪,而我们有两个温度检测仪只用了一路,另外三个温度检测仪用了两路,其他没用的信号输入端是空着的,可能对输入信号有影响。我们把空着的A、B、C三线输入端分别短接后,温度显示值非常稳定,只有0.1℃的变动。

总结

一 是用于弱电信号的屏蔽电缆必须单独敷设,要远离动力电缆;

二 是屏蔽电缆的屏蔽线及仪表外壳要牢固可靠的接地;

三 是没有使用的信号输入端也可能影响仪表的稳定性;

四 是对讲机等高频通信设备对仪表的稳定性也有很大的影响,使

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